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如何处理H55型挖掘机发动机严重拉缸?

        一台H55型液压挖掘机,主要用于挖掘含泥铝土矿。某日,该机虽已经过例行检查,但工作仅4h后发动机就出现了异常现象,表现为转速下降、功率不足。驾驶员认为是燃油系统中混入空气所致,对其进行了排气处理,但重新启动机器作业时,发动机还是功率不足。于是,停机清洗燃油滤芯,当再次启动发动机时仍自动熄火,机器无法工作。

       解体检查发动机时发现,一个缸盖已开裂,缸套表面拉伤,伤痕深度达0.5~0.8mm;两个活塞严重烧损并折断;一根连杆已弯曲。虽然,已构成了一起责任事故,给公司造成了一定的经济损失。事故发生后,设备管理部门组织技术人员分析事故的发生原因,从中得到了深刻的教训。

     经分析,发动机严重拉缸的原因为:

①发动机润滑油冷却风机的轴承损坏而未及时更换,致使冷却风机不能正常工作,润滑油得不到冷却,润滑油因温度上升而失效,造成发动机活塞缸润滑不良。

②油温报警系统出现故障,因缺备件而未及时修复,致使油温超过警戒值时未能发出报警信号。

③当班驾驶员不能及时准确地发现故障的部位并加以排除,导致故障进一步扩大。

从故障发生的原因可进一步看到,我们在设备管理工作中存在很大的漏洞,如:

①允许设备带病工作,明知冷却风机已不能正常运转,仍然让设备进采场作业。

②允许设备在安全保护装置不完好、不可靠的情况下进行作业。在油温检测报警装置失效的情况下还将设备投入使用,明显地违反了设备安全操作规程。

③允许技能较低的设备驾驶员上岗作业。驾驶员对所操作的设备构造不熟悉,当设备出现异常情况时不能及时地找出故障的部位,或及时通知上级主管部门进行处理,延误了设备的最佳检修时间。

④各级设备管理人员对设备管理工作重视不够。从H55型液压挖掘机的故障事例中可以看出,设备管理工作之所以出现严重失误,其根源在于我们的思想观念有问题。

目前,我公司已通过ISO9002质量体系认证。在预防设备事故方面,已采取了一系列卓有成效的防范措施:

①狠抓设备点检工作,对每台设备制定了详细的日常点检计划,对重要的设备除制定日常点检计划外还制定了专业点检计划,分别由设备驾驶员和工程技术人员按规定的周期对设备进行点检,及时发现设备的故障隐患并加以消除。

②严格执行经济责任考核制度,设备事故发生后要分析清楚事故发生的原因,如果是责任事故,坚决追究有关人员的责任,责任人员须按规定的比例赔偿设备事故造成的经济损失。

③高度重视职工的培训工作,每年我们都开展一些岗位驾驶员技术比武活动,还安排部分工程技术人员外出学习培训,不断地提高职工的专业技能和业务水平。

通过采取以上措施,设备事故已大大地减少,取得了明显的效果,基本上杜绝了类似H55型挖掘机发动机这类严重拉缸事故的发生。

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